净水技术|春夏即将来临,MBR工艺处理生活污水究竟该如何选择?

小编导读

随着国家对污水排放标准的提高以及污水厂升级改造方案的提出,MBR工艺作为提标改造之一也面临着处理效果的提标。目前,MBR工艺存在夏季碳源不足,春季出水水质不稳定等问题。来自同济大学环境学院的张骏尧立足传统AO-MBR工艺的改良,考察不同改良工艺的运行水质情况和膜渗透能力,以期提出一套适用于污水厂升级改造的MBR运行方案。

1
试验装置

本研究采用了三套膜生物处理设备,对比了三个工艺的膜运行特性及污染物去除效率。三个工艺的运行时间为4月至8月,具体运行工艺参数及工艺流程如表1和图1所示。其中R1和R2均为AO-MBR(缺氧-好氧)工艺,区别在于R2的缺氧段HRT较长,对比R1和R2可得到HRT对脱氮效率的影响;R3为AAO-MBR(厌氧-缺氧-好氧)工艺,对比R2和R3可得到相同HRT下厌氧段对脱氮效率的影响。三种工艺的膜池均放置四片聚偏氟乙烯平板膜,平均孔径0.2 μm,每片膜有效面积为0.125 m2,膜底部安装有曝气管,通过真空泵向好氧段供氧,为微生物降解污染物提供氧气,同时在膜表面形成错流,控制膜面泥饼层的形成。曝气量用气体流量计控制,曝气强度为0.67 m3/(m2·mim)(按单位膜投影面积计算)。工艺进出水及回流采用适宜量程的蠕动泵(兰格,北京),膜出水和R4好氧段的间歇曝气采用继电器控制(膜出水抽停比为10 min:2min)。跨膜压差(TMP)通过水银压力计每天测定,当TMP达到30 kPa时,用0.5% V/V NaClO溶液离线化学清洗。三个工艺的进水均为上海市曲阳污水处理厂沉砂池出水,平均进水水质为:化学需氧量(COD)459 mg/L,总氮(TN)47.3 mg/L,总磷(TP)6.39mg/L,氨氮(NH4+-N)35.9 mg/L。

(a)AO-MBR,(b)AO-MBR(长HRT),(c)AAO-MBR

图1 不同工艺流程图

表1 主要运行参数表(其中回流比是指百分比)

工艺参数

R1

R2

R3

工艺构型

A/O-MBR

A/O-MBR(长HRT)

A/A/O-MBR

HRT/h

A:2h, O:3h

A:4h, O:3h

A:2h, A:2h, O:3h

SRT/d

100

100

100

回流比

200

200

1为200,  2为100

膜通量/LMH

20

20

20

污泥浓度(MLSS)/g·L-1

12.7±4.5

14.6±3.9

14.7±2.9

污泥浓度

(MLVSS)/ g·L-1

8.8±2.7

9.9±2.0

9.8±1.5

有机容积负荷/kgCOD·m-3·d-1

2.20

1.56

1.56

污泥氮负荷/kgTN·kg-1VSS·d-1

0.026

0.016

0.016

2
测试指标及方法

本试验涉及的分析项目如COD,TN,TP,NH4+-N,硝酸盐氮(NO3--N),亚硝酸盐氮(NO2--N),总悬浮固体(MLSS),挥发性悬浮固体(MLVSS),均采用国标方法测定。

3
试验结果及分析
3.1
不同工艺的膜运行情况分析

图2为三个工艺运行过程中温度、TMP和通量的情况。图2中(a)、(b)、(c)的虚线是指入夏。对比得知,春季由于环境温度较低,三套工艺的膜污染周期较短,入夏后,随着环境温度的升高,R1相比于R2和R3的清洗周期延长,这主要是由于R1较R2和R3的污泥浓度略低,而影响膜运行通量的主要因素为污泥浓度、曝气强度和温度。

3.2
不同工艺对污染物的去除分析

3.2.1对COD的去除效果

图3为运行期间三个工艺进出水COD的情况。出水COD始终维持在较低的浓度水平,均小于50 mg/L,满足一级A标准,可见MBR工艺具有良好的有机物降解能力和抵抗进水负荷冲击的能力。

3.2.2 对氮的去除效果

Kuba等提出当进水C/N低于3.4时,需投加外碳源来保证达到较好的生物脱氮效果;也有研究认为,只有当C/N>4时,才能保证反硝化过程顺利进行,达到完全脱氮的目的。在本研究中,R1,R2和R3的运行期间(主要是夏季)的C/N比为8.14间(主要是(n=19),从理论上讲进水满足反硝化脱氮的碳源需求。图4为运行期间R1、R2和R3进出水中TN和NH4+-N的情况,由图4(a)可知,除了运行起始阶段,稳定阶段时R2和R3的出水TN达到一级A标准,稳定在10 mg/L以下(均值分别为4.86值/L脱氮的碳源需求(n=19)和5.51值/L脱氮的碳源需求(n=19)),而R1的处理效果相对不太稳定(个别天数出水TN会超过15 mg/L,均值为10.61/L不太稳定(个别天(n=19));由此可得,不论是AO-MBR工艺还是AAO-MBR工艺,对氮的去除效果均优于传统活性污泥法[15-16],可见传统工艺与MBR的结合对提升脱氮效果大有裨益。此外,对比R1和R2可得,延长缺氧段水力停留时间可以进一步提高脱氮效果;同时,对比R2和R3,AO-MBR和AAO-MBR在氮的去除上并无明显差异,而R3由于设计了厌氧段从而对磷有一定的去除(但去除率有限,如表2所示),考虑到AAO-MBR的运行维护高于AO-MBR(回流泵及管线等),因此在脱氮提标方案中应优先考虑较长HRT(5~7 h)的AO-MBR工艺。此外,由图4(b)可知,三套工况运行稳定后,出水中的NH4+-N均在1 mg/L以下,并无明显差异,说明三种工艺的硝化作用不受HRT及工艺构型的影响。

表2 各个工艺的污染物去除情况汇总(n=19)

进水

R1

R2

R3

COD/mg·L-1

394))ss

154)

174))

164)

TN/mg·L-1

42.10ssesnt

10.61ssesn

4.86±1.92

5.51±1.34

NH4+-N/mg·L-1

30.95ssesn

0.605sses

0.21±0.20

0.51±0.71

TP/mg·L-1

6.115sses

2.525sses

2.085sses

1.455sses

为了解不同工艺对氮素的迁移转化,图5给出了三个工艺进出水中氮素的组成情况。对比R1,R2和R3,R2和R3较R1的缺氧段/厌氧段多了2 h,于是有更长的时间进行反硝化作用,从而提高了脱氮效果,值得注意的是,虽然R2和R3在TN去除上没有明显差别,但是从有机氮(DON)含量的角度来看,R3有更好的DON去除能力,这是因为R3设计了厌氧段,厌氧氨化作用将DON充分转化为NH4+-N,再经过硝化反硝化作用以达到脱氮的目的。

4
结论

1)在春夏季,可以通过延长缺氧段HRT或者增加厌氧段,改AO-MBR工艺为AAO-MBR工艺来进一步提高MBR的脱氮效率。

2)在春夏季,延长缺氧段HRT或者增加厌氧段,改AO-MBR工艺为AAO-MBR工艺虽然均能够提高MBR的脱氮效率,但是在本研究并未发现的显著差异,从运行稳定及维护成本的角度来讲,优先考虑延长缺氧段HRT来提高MBR的脱氮效率。

本文原标题为《三种MBR脱氮工艺与稳定运行性能的比较》,发表在《净水技术》2017年第一期。本文略有删减与调整。阅读文章全文可登陆中国知网http://kns.cnki.net/KCMS/detail/31.1513.TQ.20170124.1543.012.html查看。

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