三天,5个缸套近磨损报废,究竟是什么原因如此恐怖!

一、事故经过:
某轮主机型号为MAN B&W,某年 1 月 10 日航行途中,主机第 2、3、7 缸排烟温度和扫气箱温度不正常(比正常高),而且烟色也不好(冒黑烟)。因海况不好主机减负荷运行坚持航行到港。
1 月 13 日至 15 日,该轮在维多利亚港对第 2、3、7 缸吊缸检查,发现活塞下部扫气箱集聚的油泥较多,缸套及活塞第一道环槽处有异常磨损现象。其中第 3 缸活塞环最大宽度达 22.4 mm,且环槽内有 3 mm 的台阶,第7缸缸套磨损严重达2.37 mm,通过扫气箱对各缸扫气口进行检查,只有第1 缸比较正常,其余缸都比较脏。根据磨损情况,第3 缸活塞换新;接着再对第 4、6 缸吊缸检查,发现这两只缸活塞的第一道环槽的磨损情况与第3 缸相似。因没有备用活塞,只把令槽内的台阶锉平,装复维持使用;第2、7 缸缸套异常磨损,缸套直径分别为 624.57 和 624.5 mm,因船上只有一只备用缸套, 只得换用一只,另一只维持使用等待备件;另外四只活塞都需要堆焊修理,才能正常使用。
从磨损表象看:气缸套和活塞表面有平行直线状拉痕,应归属于磨粒磨损。
二、磨粒磨损常见原因
造成磨粒磨损的主要原因有下述几点:
(1)进入汽缸内的空气含有杂质微粒:透平滤网筛孔过大或滤网失效。
(2)燃油在催化裂化过程中留下的颗粒:催化磨料颗粒危害极其大,主机燃用硅、铝和催化剂等颗粒的劣质燃油以后,这些颗粒在汽缸内燃烧将其烧结变大,进人缸套和活塞环之间,产生磨料磨损。随着对燃油硫分要求越来越低,过度的催化裂化导致颗粒越来越小,为滤油设备的分离带来越来越大的挑战。
(3)燃油中混入的杂质:比如燃油系统中缺少滤器,或滤器筛孔太粗。
(4)被污染的汽缸油。
(5)腐蚀磨损脱落的金属微粒造成的二次磨粒磨损。
(6)汽缸油过量:附着于汽缸壁上的过量汽缸油,被烧或烤焦碳化成磨料,落人活塞环与缸套间,加剧磨损。积存在扫气箱内的碳渣,若积存过多,容易被下行活塞所产生的气流震荡飞溅,随扫气气流经扫气口二次进入汽缸,落在缸套与活塞环之间,恶性循环、增加磨料、加剧磨损。
(7)燃烧不良,后燃严重使碳粒增加。
(8)汽缸油碱值和燃油不匹配:当使用高碱值汽缸油,而使用的燃油含硫量较低时,过多没有中和的碱分在汽缸内形成灰白色的沉积颗粒,造成磨粒磨损。
(9)扫气道泄残管堵塞不畅:当泄残管发生堵塞时,由燃烧室掉下的一些燃烧产物,含有各种金属、非金属杂质、催化剂等颗粒,有些硬度很大。这些微粒随高压燃气和过剩汽缸油窜入扫气箱,造成活塞下部空间积炭和积油。当活塞下行时,其产生的泵气效应将使得下部污物(主要是碳粒和残油的混合积聚物)发生飞溅,一部份随增压空气进入汽缸,另一部分飞溅到汽缸壁上和活塞裙部。
三、本案原因
考虑到吊缸时发现活塞下部油泥集聚较多,怀疑是否为扫气道堵塞不畅,经组织人手拆检扫气道放残总管,发现放残总管内满是油泥,几乎全部堵塞。扫气道放残总管的堵塞造成排污不畅,活塞下部集聚过多的油泥杂质等随着增压空气进入气缸,造成缸套、活塞环槽的异常磨损。
四、事故教训
1、主机运行中,扫气箱的日常排污应严格按照说明书的要求操作,定时对每个缸逐一排放,而不能贪图省事、应付了事把几个缸的排污阀同时打开排放。
2、定期清洁扫气箱,确保活塞下部的缓冲空间(扫气箱)内,无残油、残渣、水存在。
3、定期拆检扫气道放残总管或使用蒸汽吹通(切记)。 
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