领头雁带头开辟义合酒新天地

乡镇企业要在竞争中求得生存和发展,厂长是关键人物。只有第一流的厂长才能打造出第一流的企业。陈振岭厂长是工程师、国家部级、省级评酒员。他兴办企业不仅有强烈的责任心和较高的酿酒技术才能,而且还有开拓者的魄力和实干精神。他把提高企业全员素质、开发科技、开发产品放到兴办企业的首要地位,在他的带领下,义河酒厂迈出了一片广阔的新天地。

他把产品质量视为振兴企业的血液,他把拳头产品当做发展企业的生命。

在狠抓科学技术队伍建设的同时,为确保产品质量和推出优质名酒,决定利用科学技术挖据改造传统的酸酒工艺。以他为首成立了TQC领导小组,同时,成立了三个TQC小组,从培曲、发酵、匀兑到计量管理、食品卫生,建立健全了全面质量管理体系。

“义合酒馆”的酿造工艺尚有几百年的历史,是前人从实践中创造总结得来的,它非是一朝一夕所能真正掌握的,但也不是象有些人传说的那样神秘。应从科学角度上来分析它、看待它。例如86年6月份出酒率突然下降,一年一度的夏季出酒大掉队又重新出现,它是酿造中的大敌,是一股酒厂所没能解决的难题。常言说:“热打油,冷出酒”,面对大自然的规律,TQC小组反复进行了分析、探视、研究,利用因果分析,和正交试研法,取得了良好的效果。正交试研如下

①退底醅,必须一次性退足,使入池酒醅达到正确入池酸度,有人认为:酒酩因不出酒中含淀粉很高,白白退出太可惜,可是如果舍不得它,往往顶醅改变不了它的结构,一排淀粉投进去越滚越酸,越酸越粘,出酒总是不高,实际上淀粉损失越大,小不舍则吃大亏,它们是对立的统一。

②退底醅要填充辅料,针对上述情况,TQC小组根据科学的方法,找到了配料的最佳配方,即用曲用糠量是原料的20%,适当降低入池温度入池酸度,降低淀粉浓度,保持原有水份,做好适应微生物生长的培养基。

③退底要坚持低温入池缓慢发酵,经过这一改进第一排出酒率比前排出酒率提高50%。就调整大掉排这一项按往年的情况,就少损失了三万多元。

在工艺上要想出优质酒,必须对原料进行分析、革新,彻底改造原来老五工艺及“曲大量大冷热不怕”的传统说法,曲大升温猛,酒醅生酸大,曲大分解糖分多,酵母霉用不完,造成还原糖份过多,曲大带进酒醅的杂菌多,曲大酒苦,加上水份大害处更多,结果必须是酒醅升温更猛,酸度更大酒醅发粘影响出酒。

针对上述情况,TQC小组探究了义合酒馆张氏鲁酒配方,根据科学方法找到了配料的最佳点,从而提高了出酒质量和数量,并制定出一整套切合本厂实际有科学性的工艺流程,即:“料粗曲细清蒸糠,低温发酵,回沙双轮退糟盆,连续发酵六星期,长年老窨菌增壁,精心勾兑味醇郁”为义河酒质量奠定了牢固的基础。

TQC小组还根据社会的发展、市场的需求于1986年采用吸浮沉淀法,解决了低度白酒的混浊,突破了近代白酒新型发展的一道难关。研制酿造出了深受广大消费者欢迎饮品的浓香型39°低度特曲。

在努力提高白酒质量的同时,TQC小组还挖掘窖泥在酿酒中的潜力,随着科学知识的普及,大部分酒厂认识到了老窖泥的质量与酒质关系的重要性,重视了对老窖泥的培养,经过了几年的试制,改变了“泥不臭,酒不香”这一缺乏科学的老论调,利用菌种提纯,扩大培养液、窖泥培养及适应规模生产,提高容泥质量,使大量己酸乙酯成为浓香型白酒工艺改造的关键。其技术要点:保持和创造利于己酸菌生长繁殖环境条件,温度和PH值,选择适应己酸菌、丁酸菌繁殖的营养成分,选择粘性较大的土质增强窖泥的可塑性,降纸窖泥的渗水性以及图态自然培养法,纯菌液体培养法等,一系列的科学试验得出,窖泥是生产优质浓香型白酒的基础,质量的优劣关系到酒的质量,在窖泥培养中让己酸梭状芽孢干菌为优质菌种是窖泥培养的关键,使新建窖池二年内就达到了五年窖池的质量,大大提高了白酒的优质品率,为义河特曲创双优奠定了良好的基础。

为确保产品质量,建立健全了全面质量理保证体系,逐步完善了岗位责任制,把提高企业管理水平进行技术改革为搞活企业的主攻点,为此,厂设了专职计量员,完了院计合帐和卡片记,绘制了计量网络图,计量器具配备率达98%以上,周转率达96,3%,合格率在95%以上,并充分用水、电、气表的控制,使各项费用降低了16%,从而提高了经济效益

从1986年起,在TQC小组的领导下,实行了一系列标准化工作制度,制定了材料入座质量标准,踩曲培曲质量标准、馏标准、成品班化标准,入库品评勾兑标准。通过这些标准化管理,使广大职工对产品质量有了标准实施尺度,在TQC小组活动中,对产品质量每月召开两次会议,进行质量分析活动,发现问题、查原因、找对策,充分利用因果分析及对策实施图,解决造中出现的问题。

在此基础上,TQC小组制定了釀造生产过程中的“五道关口”。即:原料品种质量关、制曲培养技术关、酿造发酵技术关、白酒勾兑技术关。“九道工序管理点”,即:曲成型、母曲翻曲、配料、发酵蒸馏、酒质量检查、贮存勾兑、原料质量管理点。“十七道防线”即:清蒸配料、入池、发酵、封池,勾兑、运糁糊化、大曲出库、翻曲蒸馏上瓶、贮存、过滤、踩曲,培曲、成品理化、包装出厂,质量技术等42个检测项目。各管理点严格执行工艺技术标准,并充分利用化验室作为酿造工作中的眼睛,使产品质量稳步上升。

靠科学挖据改造传统工艺为研制出系列优所白酒亮定了实的基础。

保“部省”优创“国”优

1986年1月,济宁义河酒厂成立了TQC小组。

组  长:陈振岭   厂长、工程师

副组长:袁庆中     助理工程师

成  员: 罗纪昌     助理工程师

陈兴来     助理工程师

薛文生   助理工程师

田怀见   技术员

张开山   技术员

李伦芝   技术员

袁庆雷   技术员

TQC小组成立后,首先对“义河特曲”做了反复的理化实验,并广泛听取了用户意见。检测到“义河特曲”的八项理化标准均达到了部颁标准。但是感观指标还有差距,由此,小组选取了“运用TQC方法,争创部优产品”的课题,进行了科研攻关。

课题选出后,TQC小组围绕主攻方向进行科研行动,首先查找了1985年的化验纪录和品评记录,并利用统计表排列图、因果分析,找出了影响义河特曲感观品评质量的因素,通过证交实验的方法,制定出了义河特曲感观品评质量最佳方案,此方案的入了标准生产工艺,从而提高了义河特曲的质量。

1986年,义河特曲被评为农牧渔业部优质产品。同年TQC小组被省、市乡镇企业局授予优秀TQC小组称号。

1987年,TQC小组再次进行科学研究,根据工厂方针,通过两个PDCA循环,正确运用全面管理的七种工具,对特曲进一步进行了检查,以科学的方法,融合了传统的酿酒工艺,使义河特曲进一步提高了质量。87年,54℃义河特曲被评为省优质产品。同年,TQC小组又被省、市乡镇企业局评为优秀TQC小组。

1988年,TQC小组的课题选为“确保部省双优,争创国优”。全组成员围绕这一课题进行攻关,首先查找了国家标准(GB85°-83)发现总酸比国家标准还有差距,致此,对生产工艺做了细致解剖,选学了《微生物的生长与繁殖》、《发酵原理》,找出了己酸菌、乙酸菌、乳酸菌生长的最佳条件,进入工艺试验,收到了良好的效果,从而提高了总酸含量,使总酸含量达到并超过了国家标准。

1988年10月,义河特曲参加中国首届博览会评比,获得了银质奖。同时,TQC小组分别获省乡镇企业局、市经委、市乡镇企业局优秀小组。

1989年,TQC小组选设的课题是“降低消耗,提高经济效益”。在课目研讨中,严格运用TQC方法,对各道工序进行了反复验证,并核对制定出各自的费用标准,总消耗降低了13%,从而降低了产品成本,提高了经济效益15万多元。1989年,TQC小组再次被省市企业局命名为优秀小组。

以陈振岭为首的TQC领导小组,八个成员平均年龄30岁、他们年轻干练、有意改革开拓进取的精神,把自已的理想和兴趣注入到酒事业上,他们平时刻苦钻研酸酒的理论知识,从生产实践中努力掌酸造技术,TQC小组活动中,以攻关不怕难的的坚强毅力攻破了一道道难关,他们群策群力,集思广益,献艺献计,常进溅出智慧的火花。在掌握全面质量管理的基础知识上,正确运用全面质量管理的七种工具,使义河特曲质量不断提高。

汗水浇开智慧花,心血换来胜利果。

义河特曲在1986、1987年被评为省优、部优,1988年再获全国首届博览会银奖。义河酒厂被列为国家二级企业、山东省八大名酒之一,享有“江北五粮液”的美誉。

TQC小组做出了应有的贡献。

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