主机“热敲缸”导致的30多个小时连续作战,值得思考

一、故障概况

某轮1408航次,于9月24日 09:00LT按租家指令船上加车至85RPM航行,在主机NO.6缸缸头位置明显听到敲击声,当将车速降回80RPM时,敲击声消除。如此反复操作多次,情况依旧如此。轮机部人员在主机运行中观察No.6缸与其它缸的情况,并进行对比,当没有敲击声时情况与其它缸无太大的区别。

24日15:00LT主机停车后,轮机部进行了大量的检修工作,两次拆检更换排气阀、更换2只油头、No.6缸封缸运行、更换No.6缸的高压油泵及拆检排气阀驱动泵等工作,但主机NO.6缸敲击故障仍然存在。

26日17:40LT公司机务指示,将敲击声录音并发回公司,公司人员听后判断是气流声,让船上检查是否漏气。该轮机长在24日就检查没有发现漏气,而且在更换完排气阀、油头和排气阀驱动器试车时每次都有检查是否漏气,并未发现漏气。

26日下午大管轮值班时,按公司指令恢复主机No.6缸油门,主机转速逐渐升高,大管轮在No.5缸靠近No.6缸侧发现有漏气,于是告知轮机长,随即轮机长进行确认后,决定停车吊检No.5缸缸头,发现缸头垫片没有装到位,在漏气处只压到一点,并被吹断,更换缸头垫片,装复,27日04:50恢复正常续航。

主机故障的处理被复杂化,严重耽误船期,造成租家投诉,给船东带来了不良影响。

二、故障误判的主要原因:

主机正常运行80RPM,应租家要求,主机加车85RPM,主机运行的负荷比正常负荷高,NO.5缸缸头垫圈吹出漏气,发出响声。轮机长误判为NO.6“热敲缸”,整个机舱人员工作达30个小时,围绕No.6缸来解决问题,由于轮机长与公司机务主管人员的沟通不得力,走了很多弯路,拆检了大量不该拆的零部件,机舱人员疲劳作战,导致思路僵硬,效率越来越低,导致问题解决的复杂化。

三、事故教训及经验小结:

反思整个事件,需要汲取的教训。

1.个人经验欠缺,不能区分漏气声音和敲击声音,如果经验丰富,只要第一时间判断是漏气声,即使没及时发现泄漏点,只要运行稍久点,等漏泄量大些,也很容易发现哪里漏泄,迅速解决。

2.机舱团队力量没很好发挥:团队成员竟然没有人判断出来是漏气的声音,没有人对轮机长的错误判断提出质疑,发表不同意见。

3.遇到故障时,思路不够开阔,将着眼点放在一个目标上面,忽视其它因素的影响。

4.疲劳作战,导致思路僵硬,效率越来越低。碰到难于判断的故障,只要不影响航行安全,应静下心、沉住气、冷静分析、理清思路,合理安排时间进行检修作业,切忌疲劳战术。

5.如果发现或怀疑某缸敲击,可以通过专用工具将NO.6缸高压油泵滚轮抬起,切断该缸燃油进行判断,如果还敲,说明不是燃烧敲缸或不是这个缸敲击。

6.平常进行吊缸检修作业时,安装过程要仔细,避免安装失误带来的隐患。

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