【案例分析】注塑产品之混色,黄纹改善(39)
文/振业注塑汇(ID:zy-plas)
老师/杨建宏,阳老师
品名:控制面
材料:ABS(MD白)
尺寸规格:74mmx229mmx13.6mm
模穴数:1 X 1
制品重量:232.6g
1*1
注塑机吨位:200T ,
螺杆直径:A型Φ46mm ,
炮筒温度200℃-235℃,
模温设定:后模机水30℃,前模65℃
成型周期:42.6″,
使用5段射速及2段保压
注塑产品三板模,点浇口,啤塑出来加工平水口,使用保护膜包覆光面,装胶箱
产品为外观功能件,不可刮花、料花、欠注、混色、披锋等缺陷,尺寸必须在图纸范围内。
品质不良信息:
产品生产中不规则的出现有黄色条纹,在产品表面,品质判定为混色异常,产品不可接受。
请看以下参数表:
一、外观不良原因分析:
a) 料筒温度设定过高,材料烧黄导致;
b) 料管温度失控,温度偏差导致;
c) 熔胶参数设置不当,塑胶剪切摩擦力太大,过大的剪切力造成温度偏高;
d) 射嘴或者流道中存在有残胶死角;
二、改善对策过程:
a) 参考材料物性表,适当降低料管温度,以实际空射材料判断实际熔融情况,在原来基础上调低15℃料温 ;
b) 实际检查发现射嘴和法兰之间有轻微漏胶,胶块包覆倒感温线,导致射嘴温度不准;
c) 适当降低背压和熔胶参数,降低剪切应力;
d) 使用清机材料清理炮筒,消除炮筒污染源;
e)重新拆下射嘴清理,清理干净射嘴死角包括射嘴与法兰面的残胶
三、改善后成果展现:
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