『振业注塑汇』案例11--关于注塑产品的透明罩亮印气纹改善
hi,在此首先感谢广大注塑朋友对我们的关注,小编对昨天发表的本案例配图有些小问题致歉,今天已更正并作了稍许修改,欢迎您的监督并继续关注我们,再次表示感谢。我们共同学习进步。注塑的朋友都在关注微信,每天为您推送实战案例,振业注塑汇在手,让您学习无忧,关于后期有读者反馈的信息,我们后期统一再与大家分享、谢谢@you
产品名称:RDDXX-29罩产
品规格:长300mm宽150mm高180mm
胶厚:3.5mm
模穴数:1*1
模具结构:两板
模流道方式:冷流道
入水方式:直水口
入水数量:1个
水口比例:0%
产品净重:270g
水口重量:25g
注塑机吨位:450T
注塑机品牌:台湾震雄
螺杆直径:80mm
炮筒温度:(310-280)℃
模具运水:热油
模温:前模105℃,后模100℃
射胶方式:位置切换
射胶保压段数:6级3
保压溶胶段数:3段
烤料温度:125℃
生产方式:半自动
材料:高温PC
制品颜色:透明
成型周期:65秒
用电脑锣把水口处锣平。
用电脑锣出扣位处装另一个配件。
加工铣床、电脑锣产生的毛刺。
擦拭制品上的油污,用透明胶袋装装里层,珍珠棉包外层,用刀卡和平卡分开。
产品外观不可有气纹、缺胶、亮印、缩水、黑点等
产品不可有变形,尺寸不可超出公差范围外,
产品外观不可有手印、碰伤、刮伤、披锋等
■品质不良信息:
振业团队:李老师
请参考以下参数
制品气纹、缩水原因分析:
①后模模具温度设置过高,模芯温度高,制品向内部收缩变形导致宽度尺寸偏小。
②注塑工艺设置不科学、不合理,射胶第1段至第2段位置转换位置过早,第2段的射胶速度太快,模具机咀直径小导致材料经过机咀时速度异常加快造成喷射,致使产品出现浇口气纹。
③注塑工艺设置不科学、不合理,射胶在过了浇口的平面拐出去后速度过快,导致产生两侧的气纹。
④模温高及保压小导致侧面的缩水
改善对策过程:
①前后模温用热油机单独控制,前模具热油机温度不变还是105,后模温度从100度降至85度,以改善宽度尺寸及侧面缩水。
②注塑工艺重新设置调整,射胶区域和保压区域分开完成:
A:射胶区域:
第一段由于过直浇口的流道,用低速。
第二段用中速度控制侧面的气纹,过浇口平面拐角后加速,最后第四段用中速。
B:保压区域:
保压采用三段保压,
第一段保压是高压短时间,完成尾部补胶和远距离缩水作用的;
第二段用中压长时间,用以调整重量,尺寸及侧面缩水的。
第三段用低压,完成浇口附近补缩水。
改善后制品气纹、缩水、变形OK !
本案例是一个PC料解决气纹、缩水、尺寸问题的综合改善案例。这3个缺陷各有原因,我们就用了模温、参数调整的方法解决了。
本案例的缩水及尺寸项,按理说可以在模具试模时解决,但实际中,模具带伤病颜色的情况非常普遍,可以说是正常情况,所以用技术参数解决也是普遍而无奈的选择。
本案例为真实案例,连同参数,请大家指导。
by-杨建宏
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