『振业注塑汇』案例11--关于注塑产品的透明罩亮印气纹改善

hi,在此首先感谢广大注塑朋友对我们的关注,小编对昨天发表的本案例配图有些小问题致歉,今天已更正并作了稍许修改,欢迎您的监督并继续关注我们,再次表示感谢。我们共同学习进步。注塑的朋友都在关注微信,每天为您推送实战案例,振业注塑汇在手,让您学习无忧,关于后期有读者反馈的信息,我们后期统一再与大家分享、谢谢@you

■产品信息:

    产品名称:RDDXX-29罩产

    品规格:长300mm宽150mm高180mm

    胶厚:3.5mm

    模穴数:1*1

    模具结构:两板

    模流道方式:冷流道

    入水方式:直水口

    入水数量:1个

    水口比例:0%

    产品净重:270g

    水口重量:25g

■注塑工艺:

    注塑机吨位:450T

    注塑机品牌:台湾震雄

    螺杆直径:80mm

    炮筒温度:(310-280)℃

    模具运水:热油

    模温:前模105℃,后模100℃

    射胶方式:位置切换

    射胶保压段数:6级3

    保压溶胶段数:3段

    烤料温度:125℃

    生产方式:半自动

    材料:高温PC

    制品颜色:透明

    成型周期:65秒

■产品后加工:

    用电脑锣把水口处锣平。

    用电脑锣出扣位处装另一个配件。

    加工铣床、电脑锣产生的毛刺。

    擦拭制品上的油污,用透明胶袋装装里层,珍珠棉包外层,用刀卡和平卡分开。

■品质要求:

    产品外观不可有气纹、缺胶、亮印、缩水、黑点等

    产品不可有变形,尺寸不可超出公差范围外,

    产品外观不可有手印、碰伤、刮伤、披锋等

■品质不良信息:

1
制品水口处两侧有气纹
2
两侧面有缩水印、气纹
3
宽度尺寸小
产品不良图片

振业团队:李老师

请参考以下参数

案例改善过程信息:
1

制品气纹、缩水原因分析:

①后模模具温度设置过高,模芯温度高,制品向内部收缩变形导致宽度尺寸偏小。

②注塑工艺设置不科学、不合理,射胶第1段至第2段位置转换位置过早,第2段的射胶速度太快,模具机咀直径小导致材料经过机咀时速度异常加快造成喷射,致使产品出现浇口气纹。

③注塑工艺设置不科学、不合理,射胶在过了浇口的平面拐出去后速度过快,导致产生两侧的气纹。

④模温高及保压小导致侧面的缩水

2

改善对策过程:

①前后模温用热油机单独控制,前模具热油机温度不变还是105,后模温度从100度降至85度,以改善宽度尺寸及侧面缩水。

②注塑工艺重新设置调整,射胶区域和保压区域分开完成:

A:射胶区域:

第一段由于过直浇口的流道,用低速。

第二段用中速度控制侧面的气纹,过浇口平面拐角后加速,最后第四段用中速。

B:保压区域:

保压采用三段保压,

第一段保压是高压短时间,完成尾部补胶和远距离缩水作用的;

第二段用中压长时间,用以调整重量,尺寸及侧面缩水的。

第三段用低压,完成浇口附近补缩水。

3
3.改善后成果展现:

    改善后制品气纹、缩水、变形OK !

振业注塑汇总评述:
  1. 本案例是一个PC料解决气纹、缩水、尺寸问题的综合改善案例。这3个缺陷各有原因,我们就用了模温、参数调整的方法解决了。

  2. 本案例的缩水及尺寸项,按理说可以在模具试模时解决,但实际中,模具带伤病颜色的情况非常普遍,可以说是正常情况,所以用技术参数解决也是普遍而无奈的选择。

  3. 本案例为真实案例,连同参数,请大家指导。

    by-杨建宏

振业注塑汇 | 专注于塑料行业服务

本文由振业注塑汇原创,欢迎分享,禁止转载!

(0)

相关推荐