机组某次启停胀差大原因分析

一、低压缸胀差大异常经过

5月11日#1机检修完毕。5:11机组冲转,此时低压缸胀差2.74mmm/高压缸胀差3.12mm/缸胀3.22mm,一切正常。

6:12机组并网,低压缸胀差2.39mm/高压缸胀差3.35mm/缸胀3.22mm。此时发现润滑油压低,交流油泵联启,高压油泵停运后调速油压下降至1.13MPA,联动高压油泵,故并网后交流油泵和高压油泵一直处于运行状态。(润滑油压低问题最终得到了解决,是润滑油过压阀泄压所致,但#2注油器可能也存在问题,下次停机检查)

8:15负荷30MW,低压缸胀差5.7mmm/高压缸胀差6.2mm/缸胀3.22mm。高压缸胀差缓慢下降,低压缸胀差继续呈增大趋势。此后负荷一直保持45MW左右运行。

18:40接令#1机停机,此时低压缸胀差5.3mmm/高压缸胀差1.74mm/缸胀17.53mm。

19:19机组打闸转子堕走到0过程中,低压缸胀差由5.31mm迅速上涨至7.12mmm/高压缸胀差1.72mm/缸胀17.62mm。

21:47盘车状态,低压缸胀差达到最大值7.54mmm/高压缸胀差1.78mm/缸胀17.62mm。之后低压缸胀差呈缓慢下降趋势,最低下降至7.46mm。为减小胀差,汽机送轴封,抽真空。轴封一经送后,低压缸胀差又逐渐呈增大趋势。

23:36低压缸胀差达到最大值7.69mm(低压缸胀差6.5mm报警,7.5mm跳机),随后开始缓慢下降。

5月12日3:10润滑油过压阀处理完毕机组启动,锅炉点火。4:10主汽门前压力4.5MPA,盘车脱扣。

5:26冲转,此时低压缸胀差7.0mmm/高压缸胀差0.47mm/缸胀17.44mm。一经冲转低压缸胀差迅速由7.0mm下降至5.8mm,因润滑油压力仍然低,机组一直未并网维持3000rpm运行,低压缸胀差一直保持在5.83mm左右。

7:44因主汽门前压力高8.87MPA,引起调速系统不稳定,转速升至3185rpm,飞环1动作。在3000rpm-3185rpm转速飞升阶段低压缸胀差有一个突降过程,由5.83mm降至5.65mm/高压缸胀差由0.57mm降至0.52mm。随后接令按照停机处理,打闸转子堕走至0,低压缸胀差由5.65mm升至7.11mm/高压缸胀差由0.52mm升至1.04mm。

二、低压缸胀差大原因分析

从以上两次停机经过分析,在机组两次打闸到转子堕走过程中,低压缸胀差迅速上升至报警值甚至跳机值。造成此次低压缸胀差大的主要原因有以下几点:

1、机组检修完启动后一直保持45MW运行,负荷较低蒸汽流量少,低压缸叶片做功产生的热量无法被正常带走,造成低压缸胀差一直较大,机组打闸停机前低压缸胀差已达到5.5mm。

2、停机过程中,从45MW减负荷到0总共39分钟,停机速度较快。汽缸与转子未充分得到冷却,整个停机过程缸胀降低了0.1mm,低压缸胀差只降低了0.4mm,也就是说在机组停机前低压缸胀差就已达到了一个较高的值。

3、从两次打闸停机后转子惰走阶段,低压缸胀差均有不同程度的突增,涨幅在1.5~1.8mm。如果打闸前的低压胀差比较大,往往使低压胀差超过极限值,甚至达到表计的最大量程。产生这个现象的主要原因是转于旋转时受离心力的影响,发生了径向和轴向变形的结果。因为离心力和转速的平方成正比,转速升高时,叶片和叶轮产生巨大的离心力并作用在大轴上,使轴产生径向拉力,直径变粗,长度减小,即表现为胀差的减小。也就是说轴的径向变形的比值增加了,材料力学叫泊桑效应,或称回转效应。当转速降低时,随着离心力的减小,轴的直径变细,长度相应增加了。打闸后转速从3000r/min在几分钟内就降到1000r/min以下,离心力与转速的平方成正比地减小,使转子很快伸长,即表现胀差的突增。因为低压转子直径较大,低压胀差的突增的幅度就大些。调出以往停机曲线,发现机组打闸到转速到0阶段,也存在高压缸和低压缸胀差飞升的现象,特别是低压缸胀差增幅一般都在1.5mm-1.8mm左右。

3、此次停机后,锅炉采取压火处理,使得主蒸汽压力一直较高,虽然电动主闸门前、高排逆止门后、中联门前疏水都关闭,但高压疏水扩容器集管一和集管二温度一直较高,判断为疏水门关闭不严密(疏水反窜造成盘车脱扣),造成大量的高温高压蒸汽进入本体疏水扩容器,扩容后的蒸汽进入凝汽器喉部然后随之进入汽缸,对转子进一步加热,加速了低压缸胀差增大。

转发是最大鼓励!感谢您的支持!

(0)

相关推荐

  • 汽轮机事故后恢复及极热态启动方式

    下面我先抛砖引玉提出两个小问题, 以供初入汽轮机者分析. 探讨, 也希望前辈指点 1. 轴封呲汽很容易发现, 轴封嘬汽现象如何判别? 2. 事故处理中为什么禁止使用轴封高温备用汽源? 一. 汽轮机发生 ...

  • 防止汽机大轴因轴封问题抱死的措施

    一.前言 目前国内西门子百万机组汽轮机主机在平海.北疆.玉环.外高桥电厂均发生过因轴封问题导致大轴抱死,其主要原因是因为西门子百万汽轮机高中压轴封间隙偏小,使用的液压盘车力矩相比电动盘车力矩偏小.机组 ...

  • 高血压压差大原因是什么?

    高血压压差大原因是什么?专家指出:造成高血压压差的原因有很多种,对于中老年人来说最主要是动脉硬化引起!脉压差增大属于病理状态,形成原因有:长期高血压及动脉硬化造成动脉壁弹性减低,长期高血压引起心肌超负 ...

  • 审计发现问题整改难的十大原因分析

    审计发现问题整改难是个普遍问题.为什么审计发现问题难以整改,这其中有很多原因,只有了解到原因有哪些才能真正推动审计发现问题的整改.下面列示了审计发现问题整改难的十大原因: 一.问题整改未触及责任主体的 ...

  • [水处理技术] 二沉池出水带泥6大原因分析!

    当生化系统出水经常出现细小悬浮颗粒流出的时候,在巡检二沉池的时候,我们能够发现二沉池出水中含有细小颗粒的流出,特别是颗粒流出二沉池溢流堰的瞬间能够清楚地观察到颗粒大小和数量.活性污泥在二沉池的沉降效果 ...

  • 导致对虾养殖后期池塘底质恶化的九大原因分析

    现中后期底质变坏的情况,针对底质变化,要究清其原因才方便养殖户对症下药进行治理.这里分析几点南美白对虾养殖中后期池塘底质变坏原因,供参考: (1) 藻类含量高.透明度低.水色浓的池塘,会减弱中下层水体 ...

  • 锅炉排烟温度偏高的九大原因分析

    锅炉排烟温度偏高,将影响锅炉运行的经济性(一般排烟温度每升高10℃,排烟损失增加0.5-0.8%).造成排烟温度升高的原因一般主要有漏风.制粉系统运行状况.受热面积灰.环境大气温度高等原因.另外还有入 ...

  • 学习│经常出现条差的原因分析【车间实践经验】

    什么是条差:染色这一行,经常会出现同一缸布,剪版不在同一管时,颜色会有一些差异,很多时候,初入染色这行的同仁还没有一个全面的认识,那么什么是条差呢?条差是指同缸织物染色中,各管织物之间的染色色差.(也 ...

  • 【操作技能】汽轮机启停过程中胀差控制要点

    汽轮机胀差变化因素浅析 大功率机组由于长度增加,机组膨胀死点增多,采用双层缸.高中压合缸及分流缸等结构,故增加了汽缸.转子相对膨胀的复杂性:特别在启动.停止和甩负荷的特殊工况下,若胀差的监视控制不好, ...

  • 【干货】机组冷态启动过程中胀差的控制

    摘要:汽轮机与汽缸的相对膨胀,称为胀差.习惯上规定转子膨胀大于汽缸膨胀时的胀差值为正胀差,汽缸膨胀大于转子膨胀时的胀差值为负胀差.根据汽缸分类又可分为高差.中差.低差.我厂控制的胀差:高差:18.39 ...

  • 为什么负胀差过大比正胀差过大更危险

    汽轮机在启停过程中,转子与汽缸的热交换条件不同.因此,造成它们在轴向的膨胀也不一致,即出现相对膨胀.汽轮机转子与汽缸的相对膨胀通常也称为胀差.胀差的大小表明了汽轮机轴向消息间隙的变化情况. 习惯上规定 ...