​某350MW 机组滑停拉仓经验总结

滑停预计时间4小时,方案要求:滑降机侧汽缸温度至300℃,烧空各原煤仓,滑停初期即将E煤仓烧空停运,以利于主汽温度的控制。

一、滑停前状况:2007年4月28日18:15 A磨石子排料门打不开停A磨,联系处理,机组负荷由302MW减至260MW,主汽温度541℃,主汽压力16.0MPa,再热蒸汽温度541℃。

二、滑停过程:

1.  18:20 开始滑停。各煤仓煤位A:1.75m  B:2.05m  C:2.4m  D:1.75m  E:0.9m。

2.  18:33机组负荷256 MW,汽机高调门由顺阀切单阀运行,机侧维持调门21%开度以上。各磨煤量:A:29t/h B:20t/h  C:33t/h  D:36t/h  E:32t/h,

3.  滑停期间E磨始终保持较大煤量运行,目的是尽快把E磨煤烧光,以利于汽温的滑降,由于A磨停运,一二级减温水全开,通过燃烧调整,汽温滑降较慢。

4.  18:40 E磨煤仓0位开始减E磨煤量至26t/h,其余各磨煤量:A:停  B:28t/hC:33t/h  D:36t/h。各煤仓煤位A:1.75m  B:1.7m  C:2.1m  D:1.43m

5.  19:00主汽温度505℃,主汽压力15MPa,各磨煤量:A:停  B:28t/h C:33t/h D:36t/h  E:32t/h,各煤仓煤位A:1.75m  B:1.35m  C:1.81m  D:1.07m  E:0m。

6.  19:20主汽温度488℃,主汽压力14MPa,

7.  20:00主汽温度滑至474℃。

8.  20:20 A磨石子煤排料门打开,启A磨煤量33t/h,E磨煤仓烧光停运,其余各磨煤量:  B:29t/hC:33t/h  D:22t/h。各煤仓煤位A:1.74m  B:0m  C:0.23m  D:0m  。

9.  20:50主汽温度滑至432℃,主汽压力11MPa,各磨煤量:A:34t/h   B:18t/h  C:33t/h D:19t/h  ,各煤仓煤位A:1.31m  B:0m  C:0m  D:0m  。

10. 21:00 B煤仓补煤10t,21:20机组负荷186MW主汽温度滑至416℃,主汽压力9.5MPa,A:33t/h   B:35t/h  C:28t/h D:10t/h  ,各煤仓煤位A:0.8m  B:0m  C:0m  D:0m,机侧调门开度22%。

11. 21:50 B、C、D煤仓相继烧空后,负荷由185MW降至120MW,机侧切功率回路运行,将B、C磨煤仓各补煤6t,D磨停,

12. 22:00停D磨,机组负荷137MW主汽温度滑至404℃,主汽压力7.8MPa,A:33t/h   B:26t/h  ,各煤仓煤位A:0.8m  B:0m  ,机侧调门开度23.5%。

13. 22:10~23:50期间两次向A、B煤仓补煤(23:50A煤仓烧空),A仓补6+15t,B仓补6+10t,

14. 22:30机组负荷110MW主汽温度滑至373℃,主汽压力8.0MPa,机侧调门开度22%。调节级金属温度335℃;

15. 至22:40主汽温度又升至413℃,机侧调节级金属温度升至350℃ ;

16. 23:00机组负荷60MW,主汽温度由409℃平稳下滑,主汽压力6.5MPa,机侧调门开度17.5%~22.5%之间。各煤仓煤位A:0m  B:0m,煤量:A:24t/h   B:26t/h;靠控制一级减温水量调整主汽温度。

17. 0:23 A、B煤仓烧空,至0:46主汽温度降至300℃,调节级金属温度300℃主汽压力降至1.66 MPa,机组负荷2.42 MW,汽机打闸,炉MFT。

三、总结:

运行人员没有大机组滑参数至调节级金属温度300℃同时烧光原煤仓的经验,此次滑停虽最终达到预计参数,但共用时6小时26分钟,耗油24t。

1.  对原煤仓装满煤后的储煤量不清,且没有有关资料,现有资料不准。原煤仓的料位计对应的煤量不清,只是根据原#1炉滑停时的记录推算出的煤量,各煤仓之间相差很大,可能不准。由于原煤仓的储煤量不清,造成没有按预想的煤位要求上煤,D、E煤位过高,在烧煤控制中又受到磨出力的影响,不能达到方案中要求的滑停初期即将E煤仓烧光停磨的要求,造成了滑降汽温较慢。

2.  煤仓煤位控制不当,燃料上煤计量有偏差,造成多次补煤,机组参数波动大。在21:50机组负荷185MW,B、C、D煤仓相继烧空,负荷降至120MW,促使运行人员操作幅度较大,造成机组煤量、负荷、汽温波动大致使主汽温度回头,使机侧调节级金属温度由330℃又回升至350℃。

下一次滑停时,应在白班第一次上煤时保持各煤仓煤位不超过5m,加强与输煤集控室的联系,了解煤仓煤位的情况,机组滑停开始时应将E煤仓基本烧空,然后按照此次煤量的统计,计算出滑停期间的用煤量后在滑停初期通知燃料上煤,控制煤位。按照滑停4小时计算,滑停开始各煤仓煤位应保持A:2.5m  B:2.5m  C:2m  D:1.5m  E:0m以下。

3.  通过此次机组滑停期间煤位与烧煤量的统计,加上就地实际对原煤仓的测量,计算出了原煤仓对应煤位的储煤量和装满原煤仓后的储煤量,见附页。(此次煤位对应的煤量是在机组滑停期间推算出来的,由于煤在煤仓中的堆积高度不可能呈一个水平面,所以必定存在误差,待机组启动前上煤时再进一步核对。)

4.  在滑停末期减温水的控制:应保持二级减温水较小流量,使用一级减温水来控制汽温,这样既可以达到平稳控制汽温的目的,又能保证机组的安全。尤其在二级减温水各门有缺陷时更应注意减温水的使用。

5.  在整个滑停期间根据压力,保持调门尽量开大,滑停后期,10MW负荷以下,阀门开度较难控制(主汽压力波动大),改为阀位控制。(指令88,对应阀门开度为30%,92对应40%,速率99,对应为28.5。指令最大可设置为115,速率最大是99)。

6.  记录表明,蒸汽流量越大,参数越好控制,滑降效果也好。阀门开度至少应在21%以上。蒸汽流量在600t~630t/h,压力10~12MPa,负荷180~200MW,效果较佳。蒸汽流量低于250t/h时,冷却效果极差,且易造成上/下缸温差增大。此次滑停,上/下缸温差最大时42℃,都是流量低于250t/h以下时发生的。

7.  主汽及调节级蒸汽温度30分钟内下降30℃,且较平缓,就不必保持,可继续按此速率下降。调节级蒸汽温度和金属温度基本可以保持同步下降,其温差最大为8℃。

8.  惰走时间为68分钟,300转破坏真空,真空14分钟降至零。比转速到零提前13分钟。

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