600 MW机组DEH液压故障分析及处理(2)
(3)原因分析
经处理更换下来的各阀解体检查大多未发现异常,根据多年维护经验和油质化验数据,分析其最主要的原因是运行中的油质颗粒度超标,达不到美国SAE~2标准。
1)EH油系统随机用滤芯(泵出口滤芯、回油滤芯、在线精滤芯、油动机进口滤芯)均为西屋进口滤芯,国产化后,油质颗粒度常达不到要求;油动机、溢流阀、安全阀、伺服阀等大都是频繁动作的部件,其国产化的材质性能难以达到要求。
2)EH油系统新增在线过滤装置油质处理精度达不到要求。针对EH油颗粒度超标,增加了EH油在线过滤装置,装置处理精度为3µm,情况有所改善,实际上仍达不到要求。
3)运行中油质的酸值超标。油质酸性造成部件的加速腐蚀和磨损,产生更为严重的循环污染。酸值由磨损中来,并产生磨损。两台机组EH油系统中和EH油酸度的漂白土滤芯投运后对EH油酸值控制收效甚微,且出现过滤芯破损,严重污染油质。
4)油中含水是造成油质酸化的另一个重要因素。
5)系统设计不完善。根据厂家说明书要求,EH油泵出口和油动机前滤网精度均为10µm,而伺服阀前滤网精度为3µm,造成伺服阀负担大,易卡涩。
6)伺服阀滑阀配合间隙过大,是造成调节汽门晃动的直接原因。国产伺服阀滑阀配合间隙比进口件大1~2倍,内漏加大。
7)另一个污染源是检修过程中外界杂质的侵入得不到更为有效的控制。系统检修时防污染措施做得不够,更换部件过程中不能保持原部件的清洁等。
8)系统运行时加油污染。加油工具及加油口不洁。
9)管道固定支架松脱、管道焊口金属晶格改变、管壁冲刷变薄也是系统发生事故的重要方面。油质脏污,使系统油压不稳,油泵和管道振动,管子断裂,发生EH油压低跳机恶性事故。
除了油质的原因外,EH系统故障的另一个重要因素是油箱温度高。EH油温高泵容积损失增大,出力降低;油温高粘度降低,油动机等部件内漏增加,影响泵的出力;EH油温升快,部件内部温度与外部温度差增大,因许多配合件大多材质不同,各自的膨胀系数不一样,易造成精密配合件的卡涩(EH油系统精密件的配合间隙大多在5丝之内),如伺服阀、溢流阀、安全阀等。油温高的主要原因有以下两方面:
1)回油滤网堵塞,造成回油安全阀动作,使回油不经过冷却器。
2)回油冷却器冷却水断水,主要原因是冷却水温控阀、冷却水回水调节阀故障;另外,运行操作时也出现过冷却水源断的现象。
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