起亚VX950M立式加工中心换刀故障的修理
1)故障现象
机床进行换刀动作时,当机械手旋转卡到主轴时突然发出一声巨响,操作面板出现了一连串换刀的报警。拆下凸轮机械手的挡板发现,控制机械手上下运动、连接凸轮与机械手螺杆的摇臂保险块断裂。
机床系统为FANUC18i系统。
2)故障检查与分析
首先明确整个换刀的过程中的每一个动作是什么,根据故障发生时机床停留位置逐步明确故障点。
凸轮机械手换刀动作过程:主轴定位→刀库刀套翻下 90°→机械手逆时针旋转75°→主轴松刀→机械手向下拔刀→机械手旋转逆时针旋转180°→机械手向上装刀→主轴紧刀→机械手顺时针旋转75°→刀库刀套翻上90°→完成换刀动作。
根据换刀过程,观察机床故障发生时的换刀位置,故障发生在机械手完成逆时针旋转75°后,机械手没有完成向下拔刀的动作,机床发出巨响(摇臂保险块断裂),所以故障锁定在主轴没有完成松刀动作,该机床使用气缸控制主轴松或紧刀动作。
3)使用故障树诊断分析
①是否主轴松刀气缸有没有动作。空运行手动主轴松刀(主轴没有刀具),气缸动作正常,排除气缸没动作的分支部分。
②主轴松刀气缸动作速度是否正常。气缸动作速度正常。排除气缸出现爬行动作的分支部分。
③检查主轴松刀的检测开关是否正常。在换刀过程中,各动作的完成信号均由检测开关发出输入信号给PLC程序,只有在上一动作完成后,满足PLC程序的条件时PLC发出输出信号,机床执行下一个动作。如果主轴松刀检测开关没发出信号,则机械手向下拔刀就不会动作。检查检测开关,信号正常。排除检测开关失灵的分支部分。
④检查主轴松刀的检测开关是否松动,固定螺丝很紧固,排除检测开关移位,手动主轴装刀,再手动主轴松刀,发现刀具拔不下来,留意开关信号是正常,检查刀具拉钉,没有发现磨损。
所以故障锁定在气缸的行程满足不了主轴松刀的要求,导致即使完成主轴松刀动作,主轴松刀开关信号到位,但实际上主轴没有完全松刀,执行机械手向下拔刀时,强行拔刀,导致摇臂的保险块断裂(摇臂保险块起到保护机械手摇臂的作用)。
(4)故障排除
调整主轴松刀气缸的行程,更换摇臂保险块后,机床换刀动作正常,故障排除。
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